Optimización del proceso de soldadura por arco sumergido, cuando es utilizando en la unión de tubos para perforación usados en minería

Por: Vega Reyes, Arturo ItaloColaborador(es): Basualto Katscher, Juan Carlos (Comisión de tesis) [, prof. guía] | UTFSM. Departamento de Ciencia de Materiales (1994 -2011)Tipo de material: TextoTextoDetalles de publicación: Valparaíso UTFSM 2010Descripción: 141 h.: ilTema(s): SOLDADURA ELECTRICA | CAÑERIAS -- SOLDADURA | UNIONES SOLDADASClasificación CDD: M 671.521 Nota de disertación: Tesis (Ing. Ejec. Metalúrgico) -- Prof. Guía: Juan Basualto Katscher Tema: [Resumen del autor]Tema: El presente trabajo de memoria se ha desarrollado en la empresa Sandvik Mining and Construction Chile, la cual vende equipos y presta servicio a la minería. Específicamente se ha trabajado en el laboratorio de metalurgia y confiabilidad de materiales (Laboratorio M&RE), el cual está enfocado a apoyar los procesos de fabricación de barras, controles de calidad y optimización de los procesos de unión por soldadura de las mismas. El objetivo del presente trabajo es el de optimizar el proceso de soldadura por arco sumergido en la unión de barras de perforación para la minería, a través de los parámetros de temperatura más influyentes en el proceso. Se realizó el análisis de tres parámetros que tienen considerable influencia en la calidad y las propiedades mecánico-metalúrgicas de la unión de las barras de perforación mediante soldadura. Para este efecto se hicieron variaciones en las temperaturas de pre y post calentamiento, de esta forma, analizar la influencia de cada uno de ellos dentro del proceso de soldadura. Además, se implemento el enfriamiento forzado durante la soldadura, de esta manera poder determinar la influencia de éste en el proceso y las propiedades finales de la unión. Con los resultados obtenidos de las pruebas realizadas en el laboratorio de confiabilidad, se pudo comprobar que con las nuevas temperaturas de pre y post calentamiento, más la incorporación del enfriamiento forzado durante la soldadura, se optimizó el proceso; es decir, se pudo disminuir las horas-hombre y el gasto energético, además de tener propiedades mecánico-metalúrgicas de mejor calidad que las obtenidas con los parámetros usados actualmente en la empresa
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Memorias M 671.521 V422 (Navegar estantería(Abre debajo)) 1 Disponible 3560900193928

[Resumen del autor]

El presente trabajo de memoria se ha desarrollado en la empresa Sandvik Mining and Construction Chile, la cual vende equipos y presta servicio a la minería. Específicamente se ha trabajado en el laboratorio de metalurgia y confiabilidad de materiales (Laboratorio M&RE), el cual está enfocado a apoyar los procesos de fabricación de barras, controles de calidad y optimización de los procesos de unión por soldadura de las mismas. El objetivo del presente trabajo es el de optimizar el proceso de soldadura por arco sumergido en la unión de barras de perforación para la minería, a través de los parámetros de temperatura más influyentes en el proceso. Se realizó el análisis de tres parámetros que tienen considerable influencia en la calidad y las propiedades mecánico-metalúrgicas de la unión de las barras de perforación mediante soldadura. Para este efecto se hicieron variaciones en las temperaturas de pre y post calentamiento, de esta forma, analizar la influencia de cada uno de ellos dentro del proceso de soldadura. Además, se implemento el enfriamiento forzado durante la soldadura, de esta manera poder determinar la influencia de éste en el proceso y las propiedades finales de la unión. Con los resultados obtenidos de las pruebas realizadas en el laboratorio de confiabilidad, se pudo comprobar que con las nuevas temperaturas de pre y post calentamiento, más la incorporación del enfriamiento forzado durante la soldadura, se optimizó el proceso; es decir, se pudo disminuir las horas-hombre y el gasto energético, además de tener propiedades mecánico-metalúrgicas de mejor calidad que las obtenidas con los parámetros usados actualmente en la empresa

Tesis (Ing. Ejec. Metalúrgico) -- Prof. Guía: Juan Basualto Katscher

h. 133

Incluye anexos

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